Мбу 125 буровая установка

Если говорить про МБУ 125, многие сразу представляют себе устаревшую советскую технику, но на практике это до сих пор рабочая лошадка для разведочного бурения на мелкие и средние глубины. Лично сталкивался с ситуацией, когда заказчики требовали замены установки на 'что-то современное', хотя по факту для их условий хватало грамотной модернизации существующего оборудования.

Конструктивные особенности и подводные камни

Основная проблема МБУ 125 - устаревшая гидравлика. При работе в песчаных грунтах часто наблюдал протечки в золотниковых парах, особенно после 300-400 моточасов. Приходилось ставить дополнительные фильтры тонкой очистки, хотя в оригинальной конструкции их не предусмотрено.

Запомнился случай на участке под Красноярском, где при бурении на известняк постоянно срабатывала защита от перегруза. Оказалось, проблема в износе шестерённого насоса НШ-32 - он не держал давление больше 12 МПа вместо положенных 16. Замена на аналог от Березовского завода помогла, но пришлось перебирать всю гидросистему.

Что действительно радует в МБУ 125 - это ремонтопригодность. В полевых условиях с помощью обычного слесарного набора можно разобрать и собрать практически любой узел. Например, замена коронок занимает не больше двух часов даже без специального оборудования.

Модернизация и доработки

Современные аналоги часто предлагают системы автоматизации, но для МБУ 125 достаточно установки простейшего тензометрического датчика на канат. Проверял это решение на трёх объектах - погрешность контроля нагрузки не превышала 5%, что для разведочного бурения вполне приемлемо.

Интересный опыт был с заменой штатного двигателя ЯМЗ-236 на Deutz BF4M2012. Потребовалась переделка рамы и системы охлаждения, но экономия топлива составила около 15-18%. Правда, возникли сложности с поиском запчастей в удалённых районах.

Для работы в условиях вечной мерзлоты мы ставили дополнительный подогрев гидравлической жидкости. Использовали электрические нагреватели от КамАЗа - дешёво и сердито. Главное - не забывать про термоизоляцию шлангов, иначе КПД системы падает вдвое.

Эксплуатация в сложных условиях

На севере Якутии при -45° столкнулся с интересным явлением - гидравлика работала нормально, но резиновые уплотнители становились хрупкими как стекло. Пришлось экстренно заказывать морозостойкие полиуретановые уплотнения через Группа Ханьфа - они тогда только начинали поставлять комплектующие для советской техники.

В болотистой местности под Томском проявилась слабость штатной лебёдки. При подъёме колонны из обсадных труб массой около 1.2 тонны заметил деформацию барабана. Пришлось усиливать рёбра жёсткости - помогло, но грузоподъёмность пришлось ограничить 900 кг.

Пыль - отдельная история. В степях Казахстана за сезон фильтры забивались так, что давление в системе падало до критического. Разработали простую систему продувки сжатым воздухом - переделка обошлась в 15 тысяч рублей, но сэкономила десятки часов простоя.

Совместимость с современным оборудованием

Пробовали подключать геофизические зонды зарубежного производства - возникли проблемы с кабелеукладчиком. Штатный механизм не обеспечивал равномерную намотку тонкого кабеля. Решили установкой направляющих роликов от списанной лебёдки ЛГ-3.

С буровыми растворами тоже не всё гладко. Современные полимерные составы требуют точной дозировки, а штатная система подачи рассчитана на глинистые растворы. Пришлось монтировать дополнительный смеситель с электроприводом - без него концентрация скакала на ±15%.

Интересно, что Мбу 125 буровая установка хорошо показала себя с алмазными коронками импортного производства. На глубинах до 150 метров проходка увеличилась на 20-25% по сравнению со стандартными коронками. Правда, пришлось дорабатывать систему промывки - увеличили производительность насоса до 95 л/мин.

Экономические аспекты эксплуатации

Себестоимость метра проходки на МБУ 125 даже с учётом модернизации остаётся на 30-40% ниже, чем на новых установках. Но это только при условии квалифицированного обслуживания. На примере Группа Ханьфа видно, как правильный сервис продлевает жизнь технике - их специалисты помогали нам оптимизировать график ТО, что снизило количество внеплановых ремонтов.

Запчасти - отдельная головная боль. Оригинальные детали давно не производятся, а аналоги часто не соответствуют спецификациям. Например, втулки ходового вала от разных производителей отличаются по твёрдости на 15-20 единиц по Бринеллю.

Сейчас многие предлагают полную замену МБУ 125 на китайские аналоги, но по моим наблюдениям, это не всегда оправдано. После 7-8 лет эксплуатации китайские установки требуют капитального ремонта, тогда как советские машины после капремонта служат ещё столько же.

Перспективы и ограничения

Для глубинного бурения свыше 200 метров МБУ 125 действительно устарела. Но для большинства разведочных работ на месторождениях россыпного типа её потенциал далеко не исчерпан. Особенно с учётом новых технологий отбора керна.

Сейчас пробуем комбинировать старую механику с цифровыми системами мониторинга. Установили датчики вибрации на ротор - это помогло предсказывать выход из строя подшипников за 30-40 часов до поломки. Технологии Группа Ханьфа в области диагностики очень пригодились.

Главное - понимать, что МБУ 125 это инструмент, который требует грамотного подхода. Слепая замена на 'более современное' оборудование часто приводит только к росту затрат без реального повышения эффективности. Как показывает практика, иногда проще модернизировать проверенную временем технику, чем осваивать совершенно новую.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение